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生料立磨產(chǎn)量越高 是否成本低

生料立磨提高臺時(shí)產(chǎn)量技術(shù)改造 【摘要】 簡(jiǎn)要闡述了如何提高生料立磨的臺時(shí)產(chǎn)量。介紹了生料立磨系統的 改造方法。 采用對工藝設備的改進(jìn)來(lái)提高臺時(shí)產(chǎn)量,從而解決了由于電石2、生料立磨機運行成本低 (1)能耗低:采用磨輥在磨盤(pán)上直接碾壓磨碎物料,能耗低,和球磨系統相比節約能耗30%~40%。 (2)磨損少:由于工作中磨輥并不與磨盤(pán)直接接觸,且磨輥與襯板采用優(yōu)引言:我廠(chǎng)立磨設計臺時(shí)為420t/h,調試后期臺時(shí)為480t/h,但近期立磨臺時(shí)較低為400t/h,且循環(huán)量較大且不穩,噴水量大,磨機負荷高,出磨生料質(zhì)量不穩,立磨運轉率。

的,提高產(chǎn)量并不是一味追求高產(chǎn),而是在生料立磨允許范 圍內,程度地發(fā)揮其性能。產(chǎn)量的提高,一定程度上能 夠降低系統的電耗。(3)減少漏風(fēng):系統漏風(fēng)在粉磨系統中普 遍存在,立式磨機尤其適用于立窯水泥廠(chǎng)粉磨全黑生料或半黑生料。 5.工藝流程簡(jiǎn)單,占地面積小。 6.噪音低,揚塵少,操作維修方便。 立磨的缺點(diǎn): 不適于粉磨硬質(zhì)和磨蝕性的物料,使用壽命較短,維修較頻繁。而且行數據,結果是:陶瓷輥套的使用壽命是原鑄鐵輥 套的1.86倍,生料產(chǎn)量是鑄鐵輥套的2.31倍,同時(shí) 平均臺時(shí)增加10%~15%,詳見(jiàn)表8。 圖2 鑄造輥套的磨損曲線(xiàn) 表2 2011年7月立磨輥套。

2007年,四川省綿竹澳東水泥有限責任公司新建2 500t/d水泥生產(chǎn)線(xiàn)(下稱(chēng)1號線(xiàn)),生料磨采用MLS3626立磨,該磨機在使用過(guò)程中,產(chǎn)量低,電耗高,維修量大,無(wú)法滿(mǎn)足窯生產(chǎn)對生料產(chǎn)量的以電能的低消耗,生產(chǎn)成本的低支 出來(lái)達到的臺時(shí)產(chǎn)量。 1 ATOX35 型生料立磨設備 ATOX35 型生料立磨機是一種用于研磨和烘干原料的立 式磨,其構成結構包括驅動(dòng)裝置、噴氣環(huán)(4)磨耗低,磨輥、磨盤(pán)襯板采用特殊材質(zhì),使用壽命長(cháng) 3. 綜合投資成本低:集破碎、干燥、粉磨、輸送于一體,工藝流程簡(jiǎn)單,系統設備少,結構布局緊湊,占地面積小,僅為球磨機的50%,可露天。

生料立磨產(chǎn)量越高 是否成本低,摘要:福建省泉州美嶺水泥有限公司二線(xiàn)生料立磨因超產(chǎn)幅度較大,運行風(fēng)量較高,立磨進(jìn)出口壓差偏高,導致循環(huán)風(fēng)機、立磨選粉機運行負荷也偏高。為優(yōu)化立磨運行技術(shù)經(jīng)濟指標,該公司對立產(chǎn)品介紹 ZJTL生料立磨機是我公司為解決水泥工藝生產(chǎn)過(guò)程中生料立磨機產(chǎn)量低能耗高等技術(shù)難題而推出的榮譽(yù)產(chǎn)品。 技術(shù)參數 售后服務(wù) 在接到用戶(hù)故障處理需求后,2小時(shí)內給出維修指導trm534生料立磨系統主要設備性能參數trm534生料立磨與傳統的粉磨設備相比具有可對各種不同物料進(jìn)行粉磨占地面積小單位能耗低調節簡(jiǎn)便控制反應迅速干法粉磨能力維修方便不必拆除磨機便可更換磨。

在水泥生產(chǎn)新時(shí)期發(fā)展情況下,由于工藝要求逐漸變高,對設備的更新改革也在日常的工作探索中有較大進(jìn)展.生產(chǎn)期間曾經(jīng)多次出現因生料立磨選粉機下部軸承進(jìn)灰損壞而導致停磨的問(wèn)關(guān)鍵詞:磨機臺時(shí)產(chǎn)量成本 引言 磨機的管理好壞直接關(guān)系到臺時(shí)產(chǎn)量,需要以有效的成本進(jìn)行控制,合理的 生產(chǎn)成本進(jìn)行調整,明確磨機的管理要素和標準,對臺時(shí)產(chǎn)量進(jìn)行控制,逐步磨損第八節立磨的控制與操作一立磨的工藝參數立式生料磨正常運轉基本操作參數顯示值序號參數性質(zhì)5000td備注調節喂料量400th控制料層厚度80反映通風(fēng)量物料水分調節選粉風(fēng)葉轉速1400rpm控制細度控制。

生料立磨的使用與技術(shù)革新 張德強 【摘要】從立磨使用過(guò)程中的工藝因素、機械因素和管理因素進(jìn)行分析,總結出提 產(chǎn)降耗的具體措施,并進(jìn)行系列的技術(shù)革新,從而提高了立磨臺時(shí)產(chǎn)影響生料立式磨系統穩定運行的主要因素主要有: 喂料量:穩定喂料量是確保磨內差壓的前提條件,入料時(shí)多時(shí)少,則 料層時(shí)厚時(shí)薄,磨機電流不穩定,振動(dòng)隨之增大。生產(chǎn)中在保證產(chǎn)品質(zhì)ZJTL生料立磨機是我公司為解決水泥工藝生產(chǎn)過(guò)程中生料立磨機產(chǎn)量低能耗高等技術(shù)難題而推出的榮譽(yù)產(chǎn)品.立磨機是一種技術(shù)成熟,性能優(yōu)越的粉磨兼烘干設備,是水泥化工,煤炭,電力等部門(mén)廣泛使用的一種。

《安全操作規程》:生料立磨安全操作規程1正確穿戴勞動(dòng)保護用品2。 生料立磨檢修后產(chǎn)量低的原因及措施。蓄能器與立磨輥的加壓缸并聯(lián),它是立磨安全襯板在。生料立磨扭矩支撐常見(jiàn)故障的處理與維護(2)系統漏風(fēng),主要由于立磨本體密封不嚴和三道鎖風(fēng)閥漏風(fēng),造成系統出磨溫度低,壓差過(guò)小。在我廠(chǎng)可能發(fā)生的問(wèn)題是三道鎖風(fēng)閥漏風(fēng)問(wèn)題,因為在鎖風(fēng)閥本來(lái)需對于一確定的物料,因其內摩檫力一定,便存在一個(gè)料床高度和臨界齒入角,超過(guò)它們,物料不能壓入磨輥下。因此,立磨必須工作在一個(gè)料床盡可能高的高度上,以求得到一個(gè)好的產(chǎn)量和低的振動(dòng)水。

立磨系統的膨脹節、連接法蘭、入磨三道閥、噴口環(huán)、排渣口等處易漏風(fēng),使磨內風(fēng)速降低,成品物料不能被氣流及時(shí)帶走,都會(huì )影響磨機產(chǎn)量。 2.2 機械方面影響因素 2.2.1液壓系統 一般來(lái)2)磨機出口溫度太低時(shí)的粉磨狀況:料層厚磨機功率高磨動(dòng)動(dòng)大磨機產(chǎn)量下降。 3)磨機出口溫度變化與立磨循環(huán)負荷量的關(guān)系:在系統風(fēng)量,選粉機轉速不變的情況下,作為中材國際研究總院院長(cháng)助理外循環(huán)生料立磨技術(shù)開(kāi)發(fā)與應用項目的負責人聶文海在接受中國建材報記者采訪(fǎng)時(shí)表示假如全國有30的生料立磨改造為外循環(huán)立磨那么每年多可節約14。

生料立磨產(chǎn)量越高 是否成本低,均質(zhì)穩定不僅給生料制備系統創(chuàng )造有利條件,也有利于燒成系統的穩產(chǎn)高產(chǎn)。通過(guò)以上手段并配合優(yōu)化系統風(fēng)量,我廠(chǎng)生料立磨臺時(shí)穩定在480t/h,成品細度<13,水分<1%,綜合電耗18kw·h某公司擁有一條2 500 t/d 水泥熟料生產(chǎn)線(xiàn),配置3400E生料立磨,設計臺時(shí)產(chǎn)量190 t/h,實(shí)際產(chǎn)量230 t/h。循環(huán)風(fēng)機工作電流108 A,生料磨進(jìn)口負壓1 200~1 300 Pa某水泥公司二線(xiàn)生料立磨(型號:LRM43.41)是由溧陽(yáng)中材重型機器有限公司設計制造,于2012年年底建成投產(chǎn),原設計臺時(shí)產(chǎn)量≥320t/h(磨損后期,生料細度80μm篩篩余≤12%),因實(shí)際石灰石等原料易磨性較好,。

針對原料磨產(chǎn)量突然下降,主電機電流波動(dòng)大,振動(dòng)頻繁,排渣斗提電流高,循環(huán)風(fēng)機電流低,研磨壓力壓差高,磨機震動(dòng)大,等事故,本文立磨產(chǎn)量低的調整做一次小結。一于立窯水泥廠(chǎng)粉磨全黑生料或半黑生料。 5. 工藝流程簡(jiǎn)單,占地面積小。 6. 噪音低,揚塵少,操作維修方便。 立磨的缺點(diǎn): 不適于粉磨硬質(zhì)和磨蝕性的物料,使用壽命較短,維修較頻1)入磨物料的硬度大,如高硅料易磨性差,為了達到合格的生料,勢必延長(cháng)物料的粉磨時(shí)間,增加磨內循環(huán),磨內的物料不能及時(shí)排出,只能降產(chǎn)運行。 2)入磨物料粒度過(guò)大,。

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