分解爐結皮
喂料后逐漸關(guān)閉冷風(fēng)閥,適當加大喂煤量和系統排風(fēng)量,窯以較低的轉速(如0.3—0.6r/min)連續運轉并開(kāi)始掛窯皮。當系統比較正常,分解爐溫度穩定后,可以撤除點(diǎn)火第9章 分解爐 第9章分解爐 ?分解爐作用:燃料燃燒、換熱、碳酸鹽分解?德國多徳豪森水泥廠(chǎng)油母頁(yè)巖 ?日本石川島公司與秩父水泥公司SF爐 ?各種爐型?燒油——燒煤改造 ?采取相應措施后,分解爐縮口結皮很少,熟料產(chǎn)量大幅度提高,質(zhì)量明顯好轉.分解爐縮口結皮原因分析1.1煤質(zhì)的影響我公司原煤采用低揮發(fā)分無(wú)煙煤(煤的T析見(jiàn)表1).原煤。
1. 結皮機理 結皮的原因,是濕液薄膜表面張力作用下的熔融粘結,作用在表面上的吸力造成的表 面粘結及纖維狀或網(wǎng)狀物質(zhì)的交織作用造成的粘結。由于窯氣中的堿、氯、硫等有害組a) 看火工在認為需要清理窯尾縮口結皮及預熱器堵塞時(shí),應征得當班班長(cháng)的同意后,方可開(kāi)始實(shí)施。 b) 發(fā)現預熱器堵塞時(shí)應立即通知有關(guān)崗位,停止喂料,分解爐同地停止分解爐里不起火,加煤硫高什么原因親,您好!分解爐主要存在問(wèn)題。1、 結皮,造成結皮的原因為高硫煤炭、煤粉過(guò)細、用煤量窯多爐少、噴煤管緊挨三次風(fēng)進(jìn)口、三次。

的濃度會(huì )產(chǎn)生一定的變化,達到一定值之后,濃度會(huì )保持不變,結果是揮發(fā)物料的濃度大于物料的整體濃度,這樣在固廢回轉窯預熱器的預熱作用下,堿會(huì )被帶到固廢回轉窯的煅燒系統,通過(guò)但目前國內已投產(chǎn)的預分解窯生產(chǎn)工藝線(xiàn)普遍存在著(zhù)一個(gè)共同問(wèn)題,是窯尾系統——預熱系統與分解爐結皮、積料、堵塞。系統結皮、積料,影響通風(fēng)和物料流暢,造成堵塞;系統一旦發(fā)生2.20對于NSP窯系統,為什么要向分解窯內提供大量的熱量? 答:在分解爐內噴入大量的熱量,是為了是分解爐內燃料燃燒的放熱過(guò)程與生料中的CaCO3分解的吸熱過(guò)程同時(shí)在同一空間內高。
1.本實(shí)用新型屬于水泥生產(chǎn)技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種能防止分解爐塌料和減輕結皮的裝置。 背景技術(shù): 2.分解爐是當前水泥生產(chǎn)中必備的一種裝置,其作用主要是煤粉燃局部溫度過(guò)高造成的結皮堵塞預分解系統溫度過(guò)高而導致結皮的因素較多其中主要的因素是由于料量忽大忽小煤粉在窯內和分解爐內燃燒不完全跑到預熱器內二次燃燒系統操作不穩定等造成預分解系統局部預熱器和分解爐結皮的分析及處理,分解爐,預熱器,燃燒器,分析及處理。我公司2 500t/d生產(chǎn)線(xiàn)于2008年8月24日點(diǎn)火試生產(chǎn)。采用噴、旋結合的CDC分解爐,爐內采用2個(gè)。

的濃度會(huì )產(chǎn)生一定的變化,達到一定值之后,濃度會(huì )保持不變,結果是揮發(fā)物料的濃度大于物料的整體濃度,這樣在固廢回轉窯預熱器的預熱作用下,堿會(huì )被帶到固廢回轉窯的煅燒系統,通過(guò)匯成耐材水泥窯用抗結皮澆注料高強耐堿耐火搗打料質(zhì)優(yōu)材料優(yōu)良 ¥880.00 查看詳情 鎂鉻質(zhì)耐火度高材料增強澆注料鋼纖維耐磨不脫落熔爐爐不定型材料 ¥4200.00 查看詳情 匯成耐材六、分解爐溫度異常情況的原因分析與處理 分解爐溫度的測量,一般在爐出口和爐中各有一個(gè)溫度測點(diǎn),但 由于分解爐內氣流運動(dòng),燃料燃燒,物料分解以及分解爐結皮堵塞和 上級預熱。
分解 爐結皮 原因 分析 圖文 DOC 學(xué)生宿舍公約 周邊環(huán)境整治工作總結 三門(mén)峽魚(yú)飼料項目建議書(shū)(范文) 德育老師工作總結文檔 學(xué)生會(huì )體育部策劃書(shū) 豐十一、窯尾縮口結皮及預熱器堵塞的處理 a) 看火工在認為需要清理窯尾縮口結皮及預熱器堵塞時(shí),應征得當班班長(cháng)的同意后,方可開(kāi)始實(shí)施。 b) 發(fā)現預熱器堵塞時(shí)應立對于窯尾分解爐間出現溫度過(guò)高、結皮嚴重的產(chǎn)生,常常會(huì )被誤認為是因回轉窯分解爐加燃料過(guò)多造成的,于是以減少分解爐燃料、增加窯用燃料維持窯爐的穩定運轉。。
預熱器和分解爐結皮的分析及處理,分解爐,預熱器,燃燒器,分析及處理。我公司2 500t/d生產(chǎn)線(xiàn)于2008年8月24日點(diǎn)火試生產(chǎn)。采用噴、旋結合的CDC分解爐,爐內采用2個(gè)7.窯尾分解爐及預熱器出口氣體溫度煙室O2含量在1.0—1.5%,分解爐出口煙氣中O2含量控制在3.0%以下。 8.預熱器系統負壓:保持負壓正常,防止結皮、堵塞。 9.窯尾及窯頭負壓30Pa—分離效率,現場(chǎng)翻板閥動(dòng)作幅度小,物料在錐部下料均勻,且不易產(chǎn)生結皮, 避免物料在錐部蓬結,提高了系統運行的安全性能 4、分解爐底噴騰層中部,增加了燃料噴嘴,使燃料在低氧狀。
內溫度提高,則入窯物料的分解率提高,進(jìn)而使窯易燒但不能過(guò)高,否則在五級旋風(fēng)筒、分解爐,甚更靠上的部位提前出現液相,導致堵塞的嚴重后果,過(guò)分解的物料入窯1. 結皮機理 結皮的原因,是濕液薄膜表面張力作用下的熔融粘結,作用在表面上的吸力造成的表面粘結及纖維狀或網(wǎng)狀物質(zhì)的交織作用造成的粘結。由于窯氣中的堿、氯25結皮部位澆注料的影響我公司窯尾煙室和分解爐縮口使用碳化硅抗結皮澆注料由于煙室縮口結皮清理頻繁使一部分澆注料表面損壞變得粗糙不平這也為結皮的附著(zhù)創(chuàng )造了條件鐵3采取。
因為是4級旋風(fēng)筒,為了保證分解率要提高分解爐溫度,為此系統內各處溫度都高,造成結皮嚴重,每次停窯檢查下料管的結皮厚度都會(huì )超過(guò)10cm,為保證回轉窯正常煅燒有停窯機會(huì )全面清理一研究小組成員經(jīng)過(guò)長(cháng)期對結皮位置和分解爐內燃燒狀況的觀(guān)察,不斷地摸索調整和跟蹤驗證,認為造成結皮主要是系統局部高溫未能及時(shí)消除、分解爐內物料分散不均等原因造成。熟料燒結情況變化較大,尤其是大塊料和包心料物料增加,大塊料多以不規則形狀出現,應屬于窯內窯皮脫落形成的包心料的核心部分則多呈現白色、疏松多孔(圖3),經(jīng)過(guò)。
的濃度會(huì )產(chǎn)生一定的變化,達到一定值之后,濃度會(huì )保持不變,結果是揮發(fā)物料的濃度大于物料的整體濃度,這樣在固廢回轉窯預熱器的預熱作用下,堿會(huì )被帶到固廢回轉窯的煅燒系統,通過(guò)1.本實(shí)用新型屬于水泥生產(chǎn)技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種能防止分解爐塌料和減輕結皮的裝置。 背景技術(shù): 2.分解爐是當前水泥生產(chǎn)中必備的一種裝置,其作用主要是煤粉燃④?chē)栏窨刂品纸鉅t溫度,防止因溫度過(guò)高發(fā)生預熱器結皮堵塞,適當減少窯頭煤,使窯電流及窯尾溫度不要過(guò)高。 ⑤嚴重時(shí)通知余熱發(fā)電調整AQC爐閥門(mén)進(jìn)行調整,通過(guò)調整。
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